南昌南车辆段鹰潭检修车间铁工组工长于华,在车间里可以说是小有名气。名气的背后不仅是他多次荣获“集团公司优秀党员”“集团公司安全生产标兵”,而且更主要是因为他善于动脑筋、热衷发明创造,制作研发了一系列提高工作效率的工装设备。同事们都称他为检修库里的“智多星”。
于华所在的鹰潭检修车间是集铁路货车厂段修于一体的检修车间,主要负责铁路货车检修作业。检修过程中,会碰到各种各样的实际问题,经常需要为现场制作一些小工装,为现场解决实际困难。
“于师傅,您又在搞什么发明?”
“车体抛丸时,钢丸进入车体,清理起来十分费劲,我在试验一个防护装置,能彻底杜绝钢丸清理难得问题。”
于华介绍道,工作中在厂修车体抛丸时,钢丸会大量进入车体枕梁工艺孔内,由于工艺孔内又长又深,人工很难清理,此前车间也采取了磁吸板、木塞、棉布等方式进行防护,但装置不是在抛丸时脱落,就是在抛丸时损坏,失去了防护效果。他在现场试验多个方案后,他决定采用尼龙板以螺栓紧固的方式进行防护。在理论上,尼龙板的高耐磨性及螺栓紧固方式能够有效防止抛丸脱落、破损问题。
有了想法后,说干就干,于华找来了尼龙板、螺杆、螺母等材料,利用螺栓紧固方式使尼龙板紧紧贴合在上工艺孔外侧,杜绝钢丸进入孔内。这样,一个防护装置就诞生了,而且还可以便捷的调节螺栓长度,以便更好的适配不同车型。有了新防护装置后,抛丸后,工作者不再需要钻入车底清钢丸,还保障了行车安全。
车体上的抽酸管因为长度长且与罐体底部的聚液窝挨得非常近,加上车辆运行带来的较大晃动,两个部件会异常摩擦,经常磨损聚液窝。聚液窝更换难度非常大,经常需要多人配合,且较大可能会出现多次返工情况。解决异常摩擦问题迫在眉睫,铆工班组职工尝试了多个方案,但效果不佳。
于是,于华又动起了脑筋,利用自己的专业知识和多年焊修聚液窝经验。他发现运行过程中聚液窝异常磨损,主要是引文抽酸管过长且底部没有加固。只要给抽酸管设计一个加固装置,异常摩擦问题会有效解决。很快,一个便捷的加固装置就诞生了。“工作者只要把这个加固装置将抽酸管固定在罐体上,聚液窝更换量会大幅下降。”于华说。
“多功能小推车”“车钩托板开口销劈开工具”“交叉杆保护装置”等等,于华将一个个想法变成了一个个实用便捷的小发明小创造,让现场检修作业中的一个个难题迎刃而解,受到职工们的一致好评。(供稿人:黄若云)