“快瞧,烘丝段全配方品牌批次间入口水分‘台阶’终于消失了!”近日,湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂攻克制丝线“水分链”控制难题,使烘丝入口水分差值平均控制在0.11%以内,满足预期值,同时烘丝出口水分行业对标指标提升20%。
近期,湖南省零陵地区气温波动较大,室内外温差加大,致使湖南中烟零陵卷烟厂生产蒸汽含水率增多,给制丝车间的日常开班生产带来一定困扰。
“由于室内外温差较大,当松散工序进行增温增湿时,直喷蒸汽中携带的小水珠会悄悄‘溜’进物料里,造成首批物料含水率偏高,进而加大烘丝批次间入口水分波动,进一步导致烘丝出口水分料头控制难度增大。”工艺员屈明西介绍道,“目前,制丝水分链控制依次分为松散、加料、烘丝、加香四道工序,其中松散、加料出口水分与烘丝入口水分的变化联动,前者影响后者,而烘丝入口水分的稳定性更是把控烘丝质量控制指标的关键要素。”
如何让烘丝入口水分指标曲线更平稳,成为了车间工艺控制环节中的焦点问题。在松散和加料岗位,组员们分别从生产操作和“水分链”两个维度展开分析,并结合烘丝段历史数据彩虹图,关联分析各段生产准备、换牌换批、过程控制等关键时段的质量数据,找寻差异点,最终确定在稳定加料批次间出口水分值上进行改善攻关。“物料在松散工序大量加水后,需在加料工序进行二次调节,才能为后续烘丝入口水分曲线的平稳‘过渡’提供保障,所以加料出口水分指标‘行不行’很重要。”质量员蒋莉说道。
(图为制丝车间操作工尹江辉和同事察看烟叶 摄影梁枫)
在多次跟踪后,工艺技术小组根据室内外温湿度变化情况,规范叶片段疏水阀开启时间,充分排空管路冷凝水,其次结合松散工序各时段加水量的变动状况,对加料工序热风风机频率调节方式进行优化,完善叶片段批次间水分指标控制要求,最终消除了烘丝入口水分曲线的“异常台阶”现象。
(图为制丝车间质量员蒋莉在观察入口来料水分指标曲线 摄影刘力)
文/零陵卷烟厂 刘力
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