近日,中国机械冶金建材工会全国委员会、中国钢铁工业协会联合开展的“全国重点大型钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”结果揭晓:鄂钢2号转炉荣获全国节能降耗“创先炉”。
一直以来,鄂钢积极践行“极致能效”工程,扎实有序推进“双碳最佳实践能效标杆示范厂”创建,助力“双碳”工作。以管理节能、结构节能和技术节能为主线,以控制能源消耗,增强能源生产力,提高能源综合利用效率为突破口,充分发挥科技创新引领作用,助推“双碳”管理落实落地。
源头创新,提高能源产出率
该公司钢轧厂揭榜攻关组结合目标任务,坚持源头管控,突破技术困境和系统缺陷,使各项能源指标有了新提升。
在蒸汽回收上,通过蓄热器调峰和自平衡调控,在转炉间断产气和真空炉间歇用气的情况下,提升汽化系统压力保烟道长寿命周期,实现蒸汽梯级利用和蒸汽零放散。响应公司品种调整战略,真空炉水环泵节能改造,在真空炉产量增加情况下自用蒸汽不增加,保证外送蒸汽发电创效不减。
在转炉煤气回收上,结合转炉冶炼前、中、后期煤气产量不同的特点,生产、设备协同讨论优化煤气回收的工艺操作控制,实现在生产工艺步骤式下降罩时间延长,以“应收尽收”为原则,最大量回收转炉煤气。
数据化管控,降低能源消耗率
针对系统压力波动,数据计量误差,管道线路跑冒滴漏等能源消耗浪费的主因,钢轧厂对标行业先进水平找差距,积极构建大数据能源管控系统,通过对能源设备、管道等运行数据进行集中采集、处理、分析,实现能源管理数据化,进而实现对能源计划、能源实绩、能源平衡、能源设备、生产调度等全方位的监控和管理分析。建立能源系统网格化管理,充分利用能源动态管控系统,实时跟踪分析当日和横班能耗情况,做到科学决策,降低能源消耗。
工艺优化,提高能源综合利用率
进一步加强操作管理,转炉过程控制优化操作,减少倒炉次数;铁水罐加废钢、废钢烘烤和合金烘烤的利用,进一步降低铁钢比,加快低碳创效转型;优化溅渣模式,缩短溅渣时间;稳定生产节奏,标准化操作,缩短冶炼周期,提高能源综合利用率。。